一、钢铁厂液压泵维修改造原因
目前山东某钢铁厂,基本所有液压泵站均通过油泵自身或油箱的溢流阀进行油压的调整,始终有部分油流过溢流阀。这种工作方式使油泵的部分电能转换为油的热能,造成油温的升高和电能的浪费;同时由于油温的变化,使机械密封件的寿命降低,造成油站渗油或漏油。
二、钢铁厂液压泵站实施方案
目前某炼铁厂范围内,基本所有液压泵站均通过油泵自身或油箱的溢流阀进行油压的调整,始终有部分油流过溢流阀。这种工作方式使油泵的部分电能转换为油的热能,造成油温的升高和电能的浪费;同时由于油温的变化,使机械密封件的寿命降低,造成油站渗油或漏油。
山东某炼铁厂对三炼铁1080m3高炉槽下液压泵站系统进行了维修改造。改造后的槽下液压泵维修系统应用效果明显,液压泵运行无噪音、不需要冷却水冷却(原来夏季时用冷却泵水冷却)、油温降低后液压密封件寿命相对延长、节水、环保、改善油站渗油、节省电耗、降低油站冷却系统的投资。
维修系统在原有液压泵站基础上添加维修液压泵、电机恒流启动装置、PLC自动控制装置、相应管路即可完成改造,原液压泵一备一用,在备用电机上进行维修改造,风险性小。
工作原理:将持续工作的电机改成间歇工作,系统压力降低时液压泵启动,启动时电机恒流启动,避免了启动电流对电机的损伤及瞬时能耗,溢流阀基本不动作,油温降低。
实施方案:①电气部分:将接入主电机电源拆下,接入维修控制柜,再接入主电机;②管路部分:在主系统更换维修泵,从蓄能器主管增加压力传感器,引出支管接入维修泵,增加阀体;③液压泵都是用一备一,只对其中一个进行改造,不会造成负面影响。
三、钢铁厂液压泵维修改造效果
液压泵运行噪音降低、不需要冷却水降温、机械密封件寿命延长、油站无渗油漏油现象。根据某炼铁厂槽下液压泵站的使用情况,节电率大约在60%左右。